我公司在生產(chǎn)CJ 9.7 tex產(chǎn)品時,條干、強力等質(zhì)量指標(biāo)均達(dá)到用戶要求,但在準(zhǔn)備工序出現(xiàn)整經(jīng)斷頭超標(biāo)。用戶要求百根萬米整經(jīng)斷頭數(shù)在0.6根一下,但我公司整經(jīng)斷頭數(shù)在1.8根以上,大幅度超標(biāo),嚴(yán)格影響后工序生產(chǎn)效率。
CJ 9.7 tex產(chǎn)品的配棉中含30%長絨棉,細(xì)絨棉等級為2.5級,長絨棉為137新疆棉,兩種成分單獨生產(chǎn),在精梳準(zhǔn)備工序混合,保持一定混合比例。具體成紗指標(biāo)如下:條干CV12.3%,千米細(xì)節(jié)4個,千米粗節(jié)20個,千米棉結(jié)60個,斷裂強力176cN,斷裂伸長率3.6%,捻系數(shù)420以上指標(biāo)基本達(dá)到烏斯特公報5%水平。
整經(jīng)工序使用TOYOTA高速整經(jīng)機,生產(chǎn)速度達(dá)到700 m/min,整經(jīng)引紗距離最遠(yuǎn)15 m,最近處也在3 m左右,整經(jīng)架上共使用600個筒子,根據(jù)所處的位置和導(dǎo)紗動程不同,整經(jīng)張力按前區(qū)、中區(qū)、后區(qū)、上排、中排、下排共分9個區(qū)。經(jīng)過上機觀察,整經(jīng)斷頭分布主要集中在大筒子時段,斷頭后紗線兩端纖維分布整齊,且斷頭后紗尾嵌入筒子表面,找頭困難。產(chǎn)生斷頭的筒子在架上分布均勻,排除了整經(jīng)張力不適宜的因素,中小筒斷頭明顯小于大筒紗。
針對以上問題采取以下措施:
1、優(yōu)化清棉工藝,增加長絨棉有效利用長度。長絨棉生條定量17.5 g/5m,梳棉錫林速度360 r/min,刺輥速度850 r/min,線速比在2.2左右,實現(xiàn)轉(zhuǎn)移適度、梳理柔和,縮短纖維在錫林、蓋板間梳理時間,減少纖維損傷。結(jié)果表明,生產(chǎn)棉雜總數(shù)略有升高,但短絨含量降低0.5個百分點。精梳速度控制在200鉗次/min,兩種原棉混合工序由條卷調(diào)整到并條,確保混比均勻。
2、合理選擇細(xì)紗捻系數(shù)。細(xì)紗原捻系數(shù)420,斷裂強力176 cN,分別對捻系數(shù)410和400進(jìn)行對比試驗。捻系數(shù)400時強力有15 cN的降幅,斷裂伸長率4.5%,捻系數(shù)為410時,強力無明顯下降,斷裂伸長率4.3%,優(yōu)選使用。捻度過大,纖
3、 降低絡(luò)紗張力,減少強力損失。我公司使用的ESPERO-M型自動絡(luò)筒機,生產(chǎn)CJ 9.7 tex產(chǎn)品絡(luò)紗速度1100 m/min,絡(luò)紗張力原設(shè)定為5格,由于絡(luò)紗動程較長,筒子密度遠(yuǎn)比普通筒大,是整經(jīng)斷頭后紗嵌入筒子表面的主要原因。將絡(luò)紗張力調(diào)整為2格,絡(luò)紗速度調(diào)整為900 m/min,筒子成型良好,卷繞密度適宜。針對整經(jīng)斷頭主要分布在大筒子時段的問題,經(jīng)分析認(rèn)為是大筒子退繞時氣圈較小,退繞紗段與筒紗表面的摩擦力大,因此決定將筒子由1.67 kg改為1.19 kg的小卷裝(原來每包25kg的紗包裝15個筒紗,現(xiàn)在為裝21個筒紗)。
隨著織造設(shè)備的高速化,生產(chǎn)中出現(xiàn)了一些新的問題,就整經(jīng)斷頭而言,產(chǎn)生因素比較復(fù)雜,牽涉到生產(chǎn)流程的多個環(huán)節(jié)。提高紗線基礎(chǔ)強力,減少原紗的強力弱環(huán),是解決問題的根本。另外,從絡(luò)筒到整經(jīng),每一個加工環(huán)節(jié)都會降低原紗的彈性及斷裂伸長,減小絡(luò)紗張力、保持原紗可伸長性,減小意外摩擦、拉伸變得尤為關(guān)鍵。
通過采取以上措施,整經(jīng)百根萬米斷頭數(shù)由原來的1.8根下降為0.6根,得到了用戶的認(rèn)可。